今年以来,北元集团锦源化工有限公司充分发挥主观能动性,立足岗位、突出重点,巧练“内功”,多措并举深挖内潜、降本降耗,全力打响“一切成本皆可降”的攻坚战,推动“双增双节”工作走深走实。
精准施策,自上而下念好“降本经”
“1#配料站微动力除尘正式‘上线’,动力能耗降低,每天运行18小时可节电约135kW·h。”看着改造后的生产装置,电石一装置长石锦鹏的脸上终于露出了久违的笑容。
该公司电石一装置1#配料站、上料皮带处的兰炭除尘灰及白灰除尘灰无法实现彻底分离,输送至散点灰库会导致灰仓高温,采用吨包袋装灰及叉车运输时,增加了岗位人员的劳动强度。
针对此,该公司专门成立了由技术骨干组成的课题攻关小组,经过详细的观察试验、数据整理、参数分析,决定采用“全密封抑尘+负压抽风”方案,对扬尘进行包裹、扰流、泄压和抽离,同时,在落料点位置采用全密封式导料槽,采用微动力除尘技术,将落料点产生的扬尘收集后再落入原皮带系统。
改造后的微动力除尘运行状态良好,设备稳定性显著提升,据统计,预计每年可节约2.7万元。
精细管理,多点发力算好“成本账”
“不到两天时间,我们就自主完成了循环水泵增加电度计量模块工作,为后续水泵的节能效果提供了重要参考数据。”不久前,设备管理专员崔顺利向笔者介绍他们的“新成果”时,自豪之情溢于言表。
近日,崔顺利在检查二期水泵房设备时,发现三台315KW循环水泵在运行过程中电能损耗因无数据采集传入中控记录,只能通过运行人员利用万用表进行数据测量,不能精准记录和分析。怎样用最简单实用的办法解决这种问题,既能实时记录数据并保存,又能避免数据丢失,减轻岗位人员劳动强度?崔顺利随即组织相关管理专员、检修人员召开现场专题研讨会,充分发挥广大员工的智慧和力量,大家集思广益出谋献策,最终一致决定采用增加电度计量模块改造的方案,同时增加独立电源,方便后期对模块故障更换及水泵回路异常时线路断电的检修。电度计量模块的加装改造成功,实现了对大功率设备电能消耗的精准记录,也方便了岗位人员统计分析。
精心挖潜,内外兼修打好“铁算盘”
“机械密封四氟波纹管就是比丁腈橡胶环密封效果好,去年10月份安装试用至今,从未发生泄漏。”“这也说明了复合炉氨水泵机械密封泄漏问题得到了彻底解决!”日前,在该公司设备例会上,一项项设备“双增双节”成果亮点工作逐项展现。
近年来,该公司以“金点子”征集活动为抓手,面对生产过程“老大难”等问题,逐项列出、深入分析、找出问题、给出对策。针对兰炭装置现场皮带扬尘问题,自主研究设计全密闭式防尘罩,有效减少了扬尘,改善了岗位工作环境;针对烘干窑尾除尘灰输灰管道弯头处经常性破损问题,同管道厂家现场技术交流,在输灰管道弯头内部增加耐磨陶瓷层,减少除尘灰对管道的直接接触面积;自主完成4台罗茨风机修旧利废工作,累计节约成本5万元。
此外,积极引导员工从设备、工艺、质量等方面入手挖掘潜力,探索公司节能降耗的途径和办法。开展横班“双增双节”创效竞赛活动,层层分解、细化落实;以生产源头、过程和产品为重点,有针对性地制定生产计划,同时优化技术方案,降低能源消耗,提高产品质量及产量,促进企业提质增效。(锦源化工有限公司 杨双斌)
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