日常电动机维保中,黄油枪是为电动机关键部位注入黄油不可或缺的工具。由于使用中频繁拔插,黄油枪接口极易出现磨损、变形或破裂,导致接口处漏油甚至直接报废,不仅影响保养效果还造成黄油的浪费和工器具成本增加。为解决此问题,“创新创业”党小组经过反复试用比对,发现为黄油枪装上快速接头,能有效避免黄油枪因接口损坏造成报废和黄油浪费的现象。
据悉。一把价值约200元的黄油枪在8元快速接头加持下,不仅显著提高注油的精准度,杜绝了黄油渗漏,还能极大延长黄油枪的使用寿命,提升工器具的使用周期,进一步缩减工器具成本费用,小部件发挥了关键作用。
面对空冷岛冲洗小车控制柜的突发故障,“积极向上”党小组精准识别PLC模块DO点损坏的症结所在,巧妙地从报废控制柜中“淘金”,利用可用PLC模块进行替换修复,成功让废旧设备焕发新生。修复后的控制柜已在2号机30列南侧稳定运行,此举不仅保证了设备运行率,还节约成本1.4万元。
此外,针对2号机10千伏配电室行车电源断路器及1号机10千伏配电室B磨煤机断路器无状态指示,该党小组经过排查,发现为断路器辅助触点损坏,需要进行更换。考虑到断路器成本费用较高,党小组成员尝试对断路器框架结构和辅助测点进行修复,通过边测量边调整,最终上电调试成功并投入正常使用,不仅节约成本费用1.2万元,还掌握了断路器辅助测点的修复方法,既取得了技术突破还实现了利废增效。
近日,“团结奋进”党小组通过陶瓷热电偶加装不锈钢套管的方式,有效解决了原料二车间立窑炉膛热电偶损坏率高的问题。立窑炉膛正常温度范围为900—1100摄氏度,以往直接使用不锈钢热电偶进行温度监测,长时间高温环境易使套管磨损、烧坏,进而导致热电极损坏,造成测量温度波动大。频繁更换热电偶不仅不能从根本上解决问题还造成了费用的增加,班组积极转变思路,从耐磨、耐高温的根源着手,选用0-1300摄氏度价格更低廉的陶瓷管热电偶,并加装废旧钢管制作的不锈钢套管,进一步避免了磨损带来的损伤。不仅极大的延长热电偶的使用周期,提升温度控制的稳定性,降低检修频次,还节约费用0.4万元,为设备管理带来了新成效。
在新的维保思路下,“团结奋进”党小组通过定期更换锥形过滤器滤芯的方式,避免了过滤器堵塞造成阀门故障,进而导致石灰窑停窑的问题,节省材料成本1.6万元。
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