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甘肃金泥化工组织召开1#电石炉分析研讨会

日期:2022-4-27    作者:07

中国电石网讯:

4月20日,金泥化工在办公楼二楼会议室召开了1#电石炉分析研讨会,旨在普及炉体结构及挖炉程序,使挖炉作业有章可循,工艺优化有据可依。会议围绕“1#炉电极过长、耐材烧损等现状”进行分析研讨,参会人员各抒己见踊跃发言,深挖细掘,为今后的统一操作指引方向,为电石炉平稳运行,加快产能释放,实现能耗双控的目标奠定基础。

   电石一车间主任曹学龙进行技术研讨资料汇报,他认真分析了1#电石炉电极过长、炉衬烧损、炉底炭砖烧损的原因,并强调“今后我们还要加强自身学习,多参考各项数据,争取把各项数据掌控的更准确,参照34号炉的自动控制系统,要保证电阻电压值的相对平稳,严格遵守金泥化工生产组织实施方案,避免大电流操作,减少大塌料造成料层结构破坏等情况。停机时,必须测电极,通过出炉量与负荷精准计算电极消耗,及时调整电极压放量,使电极焙烧与消耗平衡。”

   电石二车间主任周小龙进行技术研讨资料汇报,他认真对比停炉前运行参数和稳定运行期间的参数情况,从数据分析的角度及碳元素的平衡等角度出发,探讨了电极消耗与炭砖侵蚀的原因,他强调“一是在电石炉低负荷下,应该及时调整电极位置及压放,保证电极做功,稳定电极消耗。二是电极消耗、焙烧是一个动态的平衡过程,保持连续稳定的生产环境,有利于保持电极良好的消耗焙烧秩序,可有效防止电极过长及过短,避免电极事故发生。三是通过稳定运行参数分析,建议吨电石电极消耗7.86mm/t作为基准值,以数据分析表中平均消耗电极计算方法计算消耗值,若消耗值高于基准值,则可以判断电极处于焙烧量大于消耗量阶段,若消耗值低于基准值,则可以判断电极处于焙烧量小于消耗量阶段,届时可及时通过调整配比、压放及电极位置,达到稳定电极消耗稳定炉况的目的”。

生产办工艺员刘崇喜对1#电石炉挖炉原因、方案、流程、具体情况、断电极操作、电极成份分析等做了详细介绍,同时对耐材砌筑图进行详解,对炉体耐材的烧损情况作了介绍。然后由参会人员针对以上资料,做了积极踊跃探讨。

党总支书记、董事长刘培雄同志做了总结性的发言,他强调此次金泥化工首次进行挖炉作业,是一个对前期的操作方法进行验证的过程,是个改进会,我们认真分析了1#炉的现状,和其余3台炉现状进行比对,达成了一定共识,会后我们还要做好落实,运用反证法来反向验证,不断改进我们的操作。同时我们的主操要有想法,要敢于发声,直言不讳才能发现不足之处,不能官大的说了算,不能人云亦云。

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