上海氯碱三技措实现VCM达标排放
中国电石网讯:2010年以前,上海氯碱化工PVC(聚氯乙烯)糊树脂装置干燥尾气中VCM(氯乙烯单体)残留在100~200毫克/克,远远超过国家标准。2010年后,上海氯碱化工通过加大技术攻关和创新改造,目前3套PVC糊树脂装置干燥尾气中VCM残留基本控制在15~20毫克/克,远低于国家标准。
在PVC生产过程中,由于聚合反应必须使用VCM原料,而VCM是一种能导致癌症等一系列疾病的特别有害化工物质。国家对PVC装置干燥尾气中VCM残留标准要求很严格,要求必须小于36毫克/克。2010年以前,国内几乎所有的PVC糊树脂装置干燥尾气中VCM残留都超过国家环保标准。
对于悬浮法PVC生产装置来说,由于聚合采用分散体系,且反应生成的粒子大,可以采用调节分散体系,来提高粒子的疏松度,还可采用汽提塔高温逆流对PVC浆料汽提的方式,使干燥尾气中VCM残留达到国家标准。而PVC糊树脂装置聚合反应采用的是乳化剂,反应生成的粒子很小,PVC浆料不能采用高温逆流汽提的方式脱出VCM残留。因此,一般进入干燥的浆料VCM残留比较高,导致干燥尾气中VCM残留超过国家标准。
该厂采用的创新技术主要包括三方面:一是提高PVC糊树脂装置设备中PVC浆料的真空度,以利于浆料中VCM脱出。为减少因提高真空度而导致的PVC浆料带出设备,造成装置单耗增加以及废水处理困难,在相应的设备上加入消泡剂进行消泡,并在相应的设备增设安装了机械消泡器帮助消泡,使机械消泡器消泡后留下的PVC浆料返回设备。二是在加热设备中的进料管道上,安装特殊的设备,使浆料VCM残留能够更好更快地脱出。三是增设或改进了特别的控温加热设施,确保PVC浆料VCM残留更高效脱出。3项措施的结合采用,不仅使PVC糊树脂装置干燥尾气中VCM残留远低于国家标准,而且由于技术设计巧妙,对产品质量和工人的劳动强度几乎没有任何影响,值得有关厂家借鉴。
来源:中国化工报